2013年1145項成果,5188人次參與;2014年1275項成果,5636人次參與;2015年1478項成果,6718人次參與;2016年1—9月971項成果,4642人次參與……近年來,全員性的小改小革活動在方大特鋼蓬勃開展,廣大基層員工參與小改小革的熱情愈來愈高漲,參與人數、項目成果一年比一年多。
該公司相關負責人介紹,德國巴登鋼廠裝備均為上世紀60年代后期的裝備,但經過大規模的持續不斷地革新、改造,卻創造出奇跡般的高效。巴登鋼廠的案例給了他們很大的觸動,為此,自2010年以來,他們學習和借鑒德國巴登鋼廠先進經驗,將小改小革活動作為日常性工作和降本增效的有效手段持續開展,不僅給企業創造出非常可觀的經濟效益,也帶來了較好的社會效益,從小改小革中挖出了實實在在的“金坨坨”。
改進“不拒小微”,效益“集腋成裘”
近年來,方大特鋼加強培訓引導,通過多層次、多形式的培訓,讓員工了解小改進、小革新活動內涵,鼓勵員工圍繞安全、環保、工藝、設備等方方面面開展創新,“小改小革”成果不斷涌現,一批選題突出、創意新、效果好、應用靈活的“小、實、活、新”舉措應用在生產中,既降低了生產成本、提高了工作效率,又確保了安全生產,創造了良好的經濟效益和社會效益。
如煉鐵廠燒結臺車是燒結運行生產的主要設備之一,以往臺車輪下線后,一般都是對其進行更換,所需花費的備件費用成本一直居高不下。今年上半年,該公司員工積極想辦法,通過對臺車輪材料進行研究,制定了一套嚴格的修復工藝,采取加工切削臺車輪輥面、使用不銹鋼焊絲堆焊、自動化單道分層焊接等工藝,實施后解決了臺車輪無法修復的難題,使原來只能報廢的臺車輪,經修復后還可再使用2年以上,年節約備件采購費用達52萬余元。
該公司相關負責人介紹,除了能計算出效益的小改小革項目之外,基層員工還實施了許多經濟效益難以計算或效益雖小,但確確實實能提高工作效率、降低勞動強度、解決實際問題的小改小革。如社會事務部的環衛工,自制人力沖地車,提高了路面清掃效率,且使用方便、易上手;在竹掃把上綁上包裝繩,不僅掃地效果更好,而且掃把更為耐用。再如,軋鋼廠大盤卷軋機吊裝過程中,易出現輥軸間碰撞,造成輥環損壞,怎么辦?員工們利用角鋼制作輥環隔離架和六孔吊筐,將吊筐放入輥架內,一件件吊出,就能避免碰撞。
聚沙成塔,集腋成裘,小改進也能創造大效益。僅今年前三季度,該公司投入1062.21元資金實施小改小革,產生可測算的經濟效益就達2770.33元,投入產出比達1:2.6。
創新不拘一格,效率大幅提升
班組由于力量和技術水平有限,不大可能從事大的技術創新活動。而且,與專業技術人員相比,一線普通員工的小改小革看起來可能有點不起眼,但他們長期工作在生產第一線,對生產中的某些細節問題有著切身的感受,他們摸索出的經驗往往能解決生產中的實際問題,而這些問題恰恰又是專業技術人員難以體察又難以解決的。
針對這一現象,該公司通過完善小改小革管理辦法,建立考核獎勵機制,按照誰受益、誰實施、誰獎勵的原則,小項目由班組車間實施,大項目由廠、公司成立攻關課題組,并根據效果、效益情況落實獎勵,使小改小革項目實施快、見效快、獎勵快,極大地激發了員工實施小改小革、攻堅克難的勁頭。同時,鼓勵二級單位專業技術人員與一線員工協作開展小改小革活動,將技術人員創新的思維模式、扎實的理論功底與一線員工對生產現場豐富的經驗和信息量相結合,幫助員工將“土把式”轉化為小改小革成果。
該公司相關負責人介紹,從今年前三季度小改小革實施情況看,不乏難度較高的創新項目,其中自動化技術創新占較大的比重。如《手機點檢系統》小改小革,是該公司自動化部研發、各單位積極參與的一個重要信息化攻關項目。在手機點檢系統實施以前,3264張點檢表、21790個點檢項目,每天先通過紙質記錄,然后錄入到電腦,造成工作繁重、效率不高、信息錄入不及時等現象。通過自主研究、科學攻關,在該公司給員工配發的手機系統操作中,開發研究出了一套能夠及時錄入現場點檢數據信息的手機點檢系統,提高了現場操作員工作效率,保證了點檢信息的及時錄入。
此外,還有煉鋼廠員工實施的《解決人工清理軌道渣難問題,實現軌道清渣自動化》《新增爐后鋼包生鐵自動稱量加入系統》,軋鋼廠員工實施的《高線預精軋油氣潤滑站的改造》《彈扁線18V機架底座車輪改進》等小改小革項目,通過把自動化、信息化技術廣泛應用到生產的各個環節,帶動和促進了傳統工業的升級。
“革新無大小,管用就是寶?!苯陙?,方大特鋼通過在一線員工中廣泛開展小改小革活動,不僅促進了企業降本增效,而且推進了全員技術創新。該公司相關負責人介紹,方大特鋼有效專利由2009年改制前的3項,到目前的146項,之所以能成倍成倍的增加,這與小改小革活動的開展密切相關,其中不少專利項目正是小改小革的“升級版”。